湿法脱硫工艺实现“零排放”
发表时间:2023年03月19日浏览量:
本文摘要:目前,我国大部分湿法副产物工艺浮选的硫泡沫带上液量都超过了70%左右,这样就导致熔硫后残液减小。由于残液经高温后其组分发生变化,产生多元填充盐类及有机物,必要重复使用系统不易再次发生皂化反应,有利于再造系统单质硫单体浮选。为保证系统平稳,熔硫后的残液停歇、部分重复使用,每天无法重复使用的残液一般为补足副产物液量的1/4左右。 无法重复使用的残液不能废气,如果不废气而使之转入系统,就不会导致副产物效率低落,影响系统长周期平稳运营。但废气既浪费辅材,又增大了环保管理可玩性。
本文关键词:湿法,脱硫,工艺,实现,“,零排放,”,目前,我国,世界杯比赛押注官网入口
目前,我国大部分湿法副产物工艺浮选的硫泡沫带上液量都超过了70%左右,这样就导致熔硫后残液减小。由于残液经高温后其组分发生变化,产生多元填充盐类及有机物,必要重复使用系统不易再次发生皂化反应,有利于再造系统单质硫单体浮选。为保证系统平稳,熔硫后的残液停歇、部分重复使用,每天无法重复使用的残液一般为补足副产物液量的1/4左右。
无法重复使用的残液不能废气,如果不废气而使之转入系统,就不会导致副产物效率低落,影响系统长周期平稳运营。但废气既浪费辅材,又增大了环保管理可玩性。排与不排的这对对立长期以来后遗症业界。山西培元华瑞煤化工有限公司日前运用具备国内*水平的硫泡沫真空过滤器技术,新的上了陶瓷毛细过滤机,对湿法副产物系统工艺展开技术改造,将再造系统的硫泡沫展开二次过滤器。
过滤器后硫膏含水量从改建前的70%增加到了30%;清液漂浮硫含量从改建前的3g/L降至大于1g/L,可必要进重复使用系统用于;残液排放量从改建前每天5立方米增大到现在的“零”。残液每立方米按250元计算出来,日可节省开支1250元。
新技术的应用于不仅根治了熔硫残液对副产物系统的影响,节约了支出,而且构建了残液“零排放”,超过了平稳高效、经济环保的效应。
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